磨工工作总结
老地方整理的磨工工作总结(精选4篇),希望这些总结范文,能够帮助到大家。
磨工工作总结 篇1
本人于20xx年被评定为磨工技师,至今一直工作在生产一线,从事磨机的操作与管理工作。由于企业改制等原因造成企业磨操作人员流动巨大,为了保证企业生产的顺利进行,我带了多批徒弟,先后培养出多名合格的磨机操作人员。目前,这些徒弟也成为业务能手和技术骨干。
20xx年我所在的2#风扫磨机系统进行技术改造,在此次技术改造中,我结合生产经验和存在的问题,提出建议包括:
一、原煤仓容积过小,容易造成磨断料,影响磨机的安全运转,建议加大原煤仓容积。
二、煤磨系统漏风量大,影响磨机的热效率和安全运行,应该封堵漏点。三、入磨下料溜子角度小,当煤水分高时经常堵料应加大角度等建议,思想汇报专题都得到了主管技改工作领导的认可和重视,并逐一消除,为磨机安全运行和降低生产成本起到一定作用。
20xx年牡丹江北方水泥公司成立后,又对2#风扫磨进行技术改造。我主要工作和建议:
一、主持重建煤磨热风炉,确保窑系统停产期间煤粉水分能够合格。
二、提出改变出磨煤粉取样点的位置,解决了化验室出磨样品代表性差问题。我还先后提出调整磨级配,增加原煤提升机收尘管道、增加磨润滑站与主机联锁等多项技术建议,并在生产实践中解决问题,真正发挥自己专长为企业带来效益。
20xx年在公司领导的安排下,我参与了8#水泥磨的选粉机塌料、堵料的工艺难题的攻关工作。我所提出的'提高入选粉机温度的基本思路,最终成为攻克这一技术难关的关键。
目前,工作中我已成长为公司磨操作与管理的技术骨干。在处理各种磨机系统问题和解决生产难题等方面能够提出自己独到的见解,为公司的发展壮大做出应有的贡献。
磨工工作总结 篇2
本人于20xx年被评定为磨工技师,至今一直工作在生产一线,从事磨机的操作与管理工作。由于企业改制等原因造成企业磨操作人员流动巨大,为了保证企业生产的顺利进行,我带了多批徒弟,先后培养出多名合格的磨机操作人员。目前,这些徒弟也成为业务能手和技术骨干。
20xx年我所在的2#风扫磨机系统进行技术改造,在此次技术改造中,我结合生产经验和存在的问题,提出建议包括:
一、原煤仓容积过小,容易造成磨断料,影响磨机的安全运转,建议加大原煤仓容积。
二、煤磨系统漏风量大,影响磨机的热效率和安全运行,应该封堵漏点。三、入磨下料溜子角度小,当煤水分高时经常堵料应加大角度等建议,思想汇报专题都得到了主管技改工作领导的认可和重视,并逐一消除,为磨机安全运行和降低生产成本起到一定作用。
20xx年牡丹江北方水泥公司成立后,又对2#风扫磨进行技术改造。我主要工作和建议:
一、主持重建煤磨热风炉,确保窑系统停产期间煤粉水分能够合格。
二、提出改变出磨煤粉取样点的位置,解决了化验室出磨样品代表性差问题。我还先后提出调整磨级配,增加原煤提升机收尘管道、增加磨润滑站与主机联锁等多项技术建议,并在生产实践中解决问题,真正发挥自己专长为企业带来效益。
20xx年在公司领导的安排下,我参与了8#水泥磨的选粉机塌料、堵料的工艺难题的攻关工作。我所提出的提高入选粉机温度的基本思路,最终成为攻克这一技术难关的关键。
目前,工作中我已成长为公司磨操作与管理的技术骨干。在处理各种磨机系统问题和解决生产难题等方面能够提出自己独到的见解,为公司的发展壮大做出应有的贡献。
磨工工作总结 篇3
一九九一年七月于山东农业机械化学校机械制造专业毕业后分配到济宁精益轴承有限公司磨加工车间从事磨床操作。在磨工专业上兢兢业业,钻研技术达到了高技能的水平,同时在其他机械加工和技术革新,技术改造方面主动参与搞了几次大的改造,为公司创造出可观的经济效益,在磨工业务技术方面做出了很大成绩。
在操作的过程中,由于操作者的疏忽,很容易造成产品质量的下降,应按工艺要求,调整好机床确定砂轮的线速度,工件的'转速,纵向进给量光磨次数的多少,另外在选择磨具时,要考虑到砂轮的粒度硬度和砂轮的修整等。
为了实现加工过程的最佳化,数控加工中必须预先确定最佳工艺参数,数控程序一旦编好,加工过程中就不能改变。但是许多参数都是变化的,大约有三十多种变量,影响着切削过程,如工件材料不均,硬度不一,砂轮变钝,微刃等高性改变,径向切削力变化,工件变形。热传导大小,磨削速度,方向的不同及润滑条件的差异等都对切削过程有不同程度的影响,应在变化未知的工作条件下,通过调整磨削用量来控制磨削的。在保证质量的前提下,提高加工效率。
另外由于轴承套圈滚道,必须带凸度的技术要求,按照一定振荡频率及固定振幅,进行超精研加工,对滚道凸度形状得不到改善,还造成一定的破坏,不利于精度的提高。通过我反复摸索,通过对油石夹的改进,机床的调整,采用窄油石,大往复结合小振荡的方法,从而提高了轴承套圈滚道凸度的精度要求,使产品能够顺利加工,利用前景广泛。
从事磨削加工多年,掌握了很多理论知识和实用技能,熟练掌握滚道磨床内圆磨床,挡边磨床等的操作和调整,特别是凹对轴承寿命有着致命的破坏。针对轴承内滚道凸度磨削工艺的研究对发那科系统能够熟练掌握和运用。
本文是本人磨削问题的记录,有不足之处,请专家和同事指出,以便在今后工作中得到改善和提高。
磨工工作总结 篇4
一九九一年七月于山东农业机械化学校机械制造专业毕业后分配到济宁精益轴承有限公司磨加工车间从事磨床操作。在磨工专业上兢兢业业,钻研技术达到了高技能的水平,同时在其他机械加工和技术革新,技术改造方面主动参与搞了几次大的改造,为公司创造出可观的经济效益,在磨工业务技术方面做出了很大成绩。
在操作的过程中,由于操作者的疏忽,很容易造成产品质量的下降,应按工艺要求,调整好机床确定砂轮的线速度,工件的转速,纵向进给量光磨次数的多少,另外在选择磨具时,要考虑到砂轮的粒度硬度和砂轮的修整等。
为了实现加工过程的最佳化,数控加工中必须预先确定最佳工艺参数,数控程序一旦编好,加工过程中就不能改变。但是许多参数都是变化的,大约有三十多种变量,影响着切削过程,如工件材料不均,硬度不一,砂轮变钝,微刃等高性改变,径向切削力变化,工件变形。热传导大小,磨削速度,方向的不同及润滑条件的差异等都对切削过程有不同程度的影响,应在变化未知的工作条件下,通过调整磨削用量来控制磨削的。在保证质量的前提下,提高加工效率。
另外由于轴承套圈滚道,必须带凸度的技术要求,按照一定振荡频率及固定振幅,进行超精研加工,对滚道凸度形状得不到改善,还造成一定的破坏,不利于精度的提高。通过我反复摸索,通过对油石夹的改进,机床的调整,采用窄油石,大往复结合小振荡的方法,从而提高了轴承套圈滚道凸度的精度要求,使产品能够顺利加工,利用前景广泛。
从事磨削加工多年,掌握了很多理论知识和实用技能,熟练掌握滚道磨床内圆磨床,挡边磨床等的操作和调整,特别是凹对轴承寿命有着致命的破坏。针对轴承内滚道凸度磨削工艺的研究对发那科系统能够熟练掌握和运用。
本文是本人磨削问题的记录,有不足之处,请专家和同事指出,以便在今后工作中得到改善和提高。